• DSpace Universidad Indoamerica
  • Pregrado
  • Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación
  • Sede Ambato
  • Ingeniería Industrial
  • Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2193
    Title: Propuesta para la optimización de los tiempos de producción en los procesos productivos en La Empresa Confecciones Dianita.
    Other Titles: Proposal for the optimization of production times in the production processes at La Empresa Confecciones Dianita.
    Authors: Naranjo Mantilla, Olga Marisol
    Páez Quinde, David Nicolás
    Keywords: Ingeniería Industrial
    Diagramas
    Registros
    Issue Date: 2021
    Publisher: Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica
    Citation: Páez Quinde, D. (2021). Propuesta para la optimización de los tiempos de producción en los procesos productivos en La Empresa Confecciones Dianita. [Tesis de Pregrado]. .Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 95 p.
    Abstract: El presente trabajo de investigación está basado en el análisis de la medición de los tiempos dentro del proceso de producción de la empresa Confecciones Dianita. El problema actual de la empresa es el retraso en los tiempos de producción generando cuellos de botella en los procesos que se cumplen en el área de producción de confección de la prenda interior. Lo cual permite plantear el objetivo que consiste en proponer una alternativa de solución mediante la aplicación de la metodología de mejora continua. La empresa no cuenta con los registros de control del proceso, de esta manera se ha identificado errores continuos en la ejecución de las tareas en varios procesos, esto permite establecer que la propuesta de mejora debe contemplar el análisis de todos los procesos, tareas y operaciones. Para el registro y análisis de la información se utilizaron diagramas: de recorrido, de flujo y bimanual. El diagrama bimanual registra información para identificar los micro movimientos ejecutados por un operario, dando como resultado que el mayor porcentaje 21% de los micro movimientos corresponden a therbligs ineficientes en el proceso cierre de fundillo con un tiempo estimado de 11.8 segundos y el menor porcentaje 12% con un tiempo de 6.6 segundos en el proceso cerrado de costado de pierna. La propuesta consistió en la socialización tanto a directivos como operarios sobre la economía de movimientos y la consecuencia en la reducción de los tiempos de producción, además, la capacitación respectiva para implementar el nuevo método de trabajo. Se recomienda se establezcan los nuevos métodos de trabajo mediante los diagramas bimanuales propuestos en todos los procesos y evaluar esta situación para que se puedan establecer los indicadores-objetivos de producción.
    URI: http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2193
    Appears in Collections:Ingeniería Industrial

    Files in This Item:
    File Description SizeFormat 
    PAEZ QUINDE DAVID NICOLAS (1).pdfAcceso Abierto3,32 MBAdobe PDFThumbnail
    View/Open


    This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons